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0.8米固定翼 电机——桨推力测试
查了好几种电机的参数,要体积小、重量轻、价格便宜、方便购买不小众,综合下来大概只有2208这个级别比较合适。根据以往测试数据,该电机—桨对应50%巡航油门时候的推力大概为200g左右,巡航电流3.7-3.8A 左右,电机工作效率不是很理想,比较费电。从初步测试结果看,6045三叶桨以及7050三叶桨推力200g时候的电流大概2.7A,工作电流降低了近30%,效果是比较明显的。小乌鸦首飞采用2205电机+5045桨组合,飞行过程中油门大概50%,飞行时间25分钟尚有余量,估计可以到30分钟。原创 2025-05-24 15:33:42 · 314 阅读 · 0 评论 -
mavgenerate 在 win11 下环境搭建注意问题
1、Python 就使用文件包当中的版本,由于python 版本能与 future 及 pip 之间存在特定的组合关系,故不推荐下载使用最新版本。4、在通过命令行执行 pip 安装时,注意命令行程序本身要通过“以管理员身份运行”方式,否则可能会出现读写权限错误。3、安装完毕后,在命令行输入“python”命令确认 python 工作是否正常。2、安装Python 使用 custom 方式,注意要选择添加到系统路径设置中。原创 2025-05-15 17:41:19 · 275 阅读 · 0 评论 -
Stm32F429 在keil 调试状态下可运行,但单独加电后无法运行的问题
Stm32F429 在keil 调试状态下可运行,但单独加电后无法运行的问题今天碰到了这个问题,在加了加了FreeRtos操作系统的F429板子上,调试状态下一切正常,脱离调试环境,重新加电后板子毫无反应,无任何数据输出。将之前其他程序烧入板子,工作正常,排除硬件问题。将板子加强供电,故障依旧,排除供电问题。那么基本可以确定问题出在这一版的程序代码上,将程序回滚到上一版本,故障消失,确认问题出在此版本的软件设计上,很快找到了原因在stm32f4xx_it.c文件中有如下代码:/** *原创 2021-09-19 23:11:28 · 2882 阅读 · 0 评论 -
关于飞控硬件设计实现过程中遇到的干扰与振动问题
电磁干扰问题一直贯穿在飞控硬件设计、实现、调试过程中,主要会碰到以下几类:1、mcu 对gps的干扰,这个问题貌似是使用stm32芯片的独享,网上一搜,对stm32干扰gps的血泪控诉一堆一堆,而且干扰原因,有无解决办法,能否彻底解决,网上说法不一。据我们实际测试,即使信号相同的stm32芯片对gps的干扰强度还各不一样,有的只要拉开10cm左右的距离干扰问题即可解决,有的即使拉上3,40cm距离干扰依然强烈。一般的开发板,包括成品 pixhawk 板子对gps都存在一定程度的干扰。但是,st官方的开发板原创 2020-08-18 16:54:49 · 1765 阅读 · 2 评论
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