小四轴调试笔记

本文探讨了小型四轴飞行器中电机震动对MPU6050传感器数据准确性的影响。通过更换不同类型的机架和固定方式,观察到电机震动导致的姿态角偏移现象。最终确定合理的解决方案,并加入微分先行和不完全微分来改善控制响应。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

9-22

使用dmp进行姿态解算时  由于小四轴尺寸很小 电机和6050的距离略近  电机对MPU6050的影响就会很大当然 这种情况仅发生在尺寸很小的小四轴并且使用DMP时


图为电机转速增到最大时6050的值 可见加速度和角速度都发生了剧烈变化

再看姿态角

可见PITCH角在电机转速增大时也在慢慢增大  此时我是按住小四轴保持水平的  但是姿态角却在增大  实际飞的过程中就肯定会往一边偏  而且电机转速越快偏的越厉害   这就是电机震动对6050数据的影响。

可是当我使用匿名的姿态解算算法时结果也是这样


Pitch角一样会随着电机转速增大而增大 但是机身却是水平的 

 

那么就肯定是机架不合理还有电机震动太大造成的影响太大造成的

9-22上午

把PCB板固定到另一种机架上时(这种机架固定电机非常紧)


当电机满转时6050的数据波动并不大 而且姿态角也没有发生明显变化 

所以只有试试固定电机的方法

尝试换一种固定方式或者用502把电机劳劳粘死在PCB机架上

 

没用。。。

电机振动还是大 角度依然会增大

9-22晚

筛选了箱子里的所有电机 现在已经不会往一个方向飘了 如果想要数据更好的话还可以用502把电机粘死

接下来调节PID让控制的响应更快。

加入了微分现行和不完全微分。

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值