K2打印机CFS系统挤出问题的Box.cfg参数优化方案

K2打印机CFS系统挤出问题的Box.cfg参数优化方案

问题背景

在使用K2打印机时,用户遇到了CFS(连续供料系统)4x1模块中的两个主要问题:

  1. 回抽不完全问题:当CFS试图将耗材拉回时,由于耗材没有完全从挤出机中释放,CFS张力器会不断磨损耗材表面。
  2. 过度送料问题:当新耗材送入时,耗材在到达喷嘴时会突然停止,但CFS仍在继续推送命令,导致4x1模块处耗材表面磨损。

解决方案

通过修改Box.cfg配置文件中的关键参数,可以有效解决上述问题。以下是需要调整的参数及其作用:

关键参数调整

  1. Tn_retrude:设置为-20

    • 该参数控制回抽距离,负值表示回抽方向
    • 调整后确保耗材能完全从挤出机中退出
  2. Tn_retrude_velocity:设置为360

    • 控制回抽速度
    • 优化后的速度能确保回抽动作平稳完成
  3. check_cut_pos_x_max:设置为-7

    • 限制切割位置的最大X坐标
    • 防止切割位置超出安全范围
  4. buffer_empty_len:设置为10

    • 控制缓冲区空余长度
    • 确保有足够的缓冲空间处理耗材

配套操作

修改配置文件后,必须执行以下操作:

  1. 通过触摸屏重新校准切割器
  2. 检查CFS系统各部件是否正常工作
  3. 进行测试打印验证调整效果

技术原理

这些参数调整主要解决了耗材在CFS系统中的流动控制问题:

  1. 回抽控制优化:通过增加回抽距离(Tn_retrude)和调整回抽速度(Tn_retrude_velocity),确保耗材能完全从挤出机中退出,避免部分残留导致的卡料问题。

  2. 送料控制优化:check_cut_pos_x_max和buffer_empty_len参数的调整,使得系统能更精确地控制耗材位置,防止过度送料导致的耗材堆积和磨损。

  3. 系统协调性:这些参数共同作用,确保CFS系统与挤出机之间的动作协调,避免因时序或位置不匹配导致的耗材处理问题。

实施建议

  1. 修改配置文件前,建议先备份原始Box.cfg文件
  2. 参数调整后,建议进行多次测试打印,观察耗材处理情况
  3. 如果问题仍然存在,可以尝试微调回抽距离和速度参数
  4. 定期检查CFS系统的机械部件,确保没有过度磨损

总结

通过对Box.cfg文件中关键参数的优化调整,可以有效解决K2打印机CFS系统在耗材处理过程中的常见问题。这种解决方案不需要硬件修改,只需简单的软件配置调整,就能显著提高打印机的可靠性和耗材处理效率。实施后,用户将体验到更稳定的打印过程和更少的耗材浪费。

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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