共12块采集核心板。
测试功能别分有:串口,CAN,W5500网络等。
F4K01:
上电后程序能运行,但是心跳灯频率不对。判断为外部晶振没有起振。
更换晶振电容,没有效果。
更换晶振,心跳灯频率正确。
PS: 2016/07/28 14:23 热插拔驱动板。SPARK死机,桌面不动,无法Ping通,后恢复。
F4K02:
功能全部正常
F4K03:
Error: ..\src\Gyro.cpp(204)-doSelfChecking(): Gyro no data received.
Error in RLTask. Response time out. RLTask.cpp doRun()
经检查,驱动器底板发热严重。
更换驱动器主控DSP,仍有发热症状。
用成像仪检查,不插功率上板,DSP运算温度在43摄氏度左右。
不烧录代码温度不会上升。
后将更换过DSP的驱动核心板替换上,整车正常运行。
F4K04:
JLINK连不上。
测量电源:正常
测量GND:正常
测量RESET:正常
测量BOOT:正常
测量SWD接口:虚焊
重新焊过后能够连接上JLINK。
能够顺利运行程序。
注意到,启动rbk后再关闭。在串口Console会报陀螺仪丢失。
Error: ..\src\Gyro.cpp(204)-doSelfChecking(): Gyro no data received.
重启rbk后仍然报陀螺仪丢失。
F4K05:
正常。
同样有关闭rbk报陀螺仪丢失的情况
F4K06:
正常
关闭rbk后报陀螺仪和电池丢。
F4K07:
Error in Battery. Battery responce time out. Battery.cpp doRun()
将连电池的串口直接与USB转RS232相连,能看到STM32发送的报文。故TX没有问题。
检查发现RX确实虚焊。
重焊。报错消失。
另外出现LED2不亮,检查同样为虚焊。