STM32F4采集核心板调试记录

共12块采集核心板。

测试功能别分有:串口,CAN,W5500网络等。


F4K01:

上电后程序能运行,但是心跳灯频率不对。判断为外部晶振没有起振。

更换晶振电容,没有效果。

更换晶振,心跳灯频率正确。


PS: 2016/07/28 14:23 热插拔驱动板。SPARK死机,桌面不动,无法Ping通,后恢复。


F4K02:

功能全部正常


F4K03:

Error: ..\src\Gyro.cpp(204)-doSelfChecking(): Gyro no data received.

Error in RLTask. Response time out. RLTask.cpp doRun()

经检查,驱动器底板发热严重。

更换驱动器主控DSP,仍有发热症状。

用成像仪检查,不插功率上板,DSP运算温度在43摄氏度左右。

不烧录代码温度不会上升。


后将更换过DSP的驱动核心板替换上,整车正常运行。


F4K04:

JLINK连不上。

测量电源:正常

测量GND:正常

测量RESET:正常

测量BOOT:正常

测量SWD接口:虚焊

重新焊过后能够连接上JLINK。

能够顺利运行程序。


注意到,启动rbk后再关闭。在串口Console会报陀螺仪丢失。

Error: ..\src\Gyro.cpp(204)-doSelfChecking(): Gyro no data received.

重启rbk后仍然报陀螺仪丢失。


F4K05:

正常。

同样有关闭rbk报陀螺仪丢失的情况


F4K06:

正常

关闭rbk后报陀螺仪和电池丢。


F4K07:

Error in Battery. Battery responce time out. Battery.cpp doRun()

将连电池的串口直接与USB转RS232相连,能看到STM32发送的报文。故TX没有问题。

检查发现RX确实虚焊。

重焊。报错消失。

另外出现LED2不亮,检查同样为虚焊。

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