一、敏捷开发管理与项目规划
1.1 产品需求清单(User Story)
| ID |
用户故事 |
验收标准 |
优先级 |
故事点 |
迭代规划 |
| US-001 |
作为工业机器人制造商,需要舵机输出力矩稳定达到 65kg・cm |
12V 电压下,持续负载测试 30 分钟力矩衰减≤5% |
高 |
13 |
Sprint 4 |
| US-002 |
作为水下设备集成商,要求舵机在 1 米水深 30 分钟无进水 |
浸泡测试后绝缘电阻≥100MΩ,功能正常 |
高 |
13 |
Sprint 5 |
| US-003 |
作为自动化生产线,需要通过 CAN FD 实现 1ms 级响应控制 |
指令发送到动作响应延迟≤1ms,负载率 90% 无丢帧 |
中 |
8 |
Sprint 3 |
| US-004 |
作为军工设备供应商,要求 - 40℃~85℃环境下正常工作 |
高低温箱循环测试 50 次后精度偏差≤0.2° |
高 |
13 |
Sprint 6 |
| US-005 |
作为设备维护方,需要支持远程 AOT 升级功能 |
升级成功率 100%,中断后自动回滚至原版本 |
中 |
8 |
Sprint 4 |
| US-006 |
作为精密控制领域用户,要求回差精度≤0.1° |
正反转重复测试 100 次,最大回差≤0.1° |
高 |
8 |
Sprint 6 |
1.2 敏捷开发 Sprint 计划
| 迭代周期 |
核心任务 |
交付成果 |
验收方式 |
实际完成情况 |
| Sprint 1(2 周) |
需求分析、方案设计、技术选型 |
需求规格说明书、初步设计方案、BOM 清单初稿 |
评审会 + 原型演示 |
按时完成,BOM 清单需优化成本 |
| Sprint 2(3 周) |
硬件 schematic 设计、PCB 布局、机械结构建模 |
PCB 文件、3D 模型、物料采购清单 |
设计规则检查 + DFM 分析 |
PCB 布局完成,机械结构需优化防水细节 |
| Sprint 3(2 周) |
固件框架开发、CAN FD 驱动、编码器驱动 |
基础固件代码、通信测试工具、驱动测试报告 |
单元测试 + 接口测试 |
CAN 通信延迟达标,编码器采样率需提升 |
| Sprint 4(3 周) |
控制算法实现、AOT 升级模块、闭环控制调试 |
控制程序、升级工具、控制精度测试报告 |
集成测试 + 功能验证 |
力矩输出达标,升级流程需优化校验机制 |
| Sprint 5(2 周) |
样机装配、防水处理、初样测试 |
10 台初样机、防水测试报告、功能测试报告 |
环境测试 + 性能测试 |
8 台通过 IP67 测试,2 台因密封问题返工 |
| Sprint 6(4 周) |
可靠性测试、批量生产优化、测试规范制定 |
改进方案、生产工艺文件、全项测试报告 |
全项测试 + 量产评审 |
所有指标达标,进入量产准备阶段 |
1.3 项目文档管理清单
| 文档类型 |
具体文档名称 |
负责角色 |
交付时间 |
版本控制 |
| 需求文档 |
《舵机功能需求规格书 V1.2》 |
产品经理 |
Sprint 1 结束 |
迭代更新 3 次 |
| 设计文档 |
《硬件设计规范 V2.0》《软件架构设计 V1.5》 |
硬件工程师、软件工程师 |
Sprint 2 结束 |
硬件更新 2 次,软件更新 4 次 |
| 测试文档 |
《测试用例集 V3.0》《验收标准 V1.1》 |
测试工程师 |
Sprint 5 开始 |
累计更新 5 次 |
| 生产文档 |
《装配工艺指导书 V1.0》《质检规范 V1.0》 |
工艺工程师 |
Sprint 6 中期 |
初步版本,待量产验证 |
| 运维文档 |
《用户手册 V1.0》《故障排查指南 V1.0》 |
技术支持 |
项目结项前 |
初稿完成 |
二、硬件设计:全金属架构与双编码器系统
2.1 机械结构设计参数
| 机械参数 |
设计指标 |
实现方案 |
测试数据 |
偏差分析 |
| 外形尺寸 |
68×56×92mm |
铝合金一体成型外壳 |
68.2×55.8×91.7mm |
符合公差要求(±0.3mm) |
| 重量 |
≤550g |
6061-T6 铝合金 + 304 不锈钢 |
542g |
低于设计上限,满足轻量化需求 |
| 齿轮箱结构 |
行星齿轮减速,传动效率≥85% |
3 级行星齿轮,模数 0.5 |
实测效率 87%@50rpm |
优于设计指标 |
| 最大转角 |
300°(可配置) |
机械限位 + 电子限位双重保护 |
300.2°±0.1° |
限位精度达标 |
| 输出轴规格 |
12mm D 型轴,配合公差 H7 |
热处理(HRC45)+ 表面镀铬 |
实测 12.01mm,公差 H7 |
符合装配要求 |
| 轴承配置 |
双轴承支撑,径向跳动≤0.02mm |
Φ10×Φ17×5mm 陶瓷轴承 |
径向跳动 0.015mm |
优于设计指标 |
2.2 双编码器技术参数对比
| 性能指标 |
共轴磁编码器(测速) |
离轴磁编码器(位置反馈) |
选型原因 |
测试结果 |
| 型号 |
AS5048A(AMS) |
MT6825(艾毕胜) |
高性价比 + 可靠性验证 |
均满足设计要求 |
| 分辨率 |
14 位(0.022°) |
16 位(0.0055°) |
测速需快速响应,位置需高精度 |
实测分辨率达标 |
| 接口类型 |
SPI(3.3V) |
SSI(5V 差分) |
SPI 适合高速率,SSI 抗干扰强 |
通信稳定,无丢数 |
| 采样率 |
10kHz |
20kHz |
速度环带宽需求高于位置环 |
采样率满足控制需求 |
| 安装位置 |
电机后端轴直接耦合 |
齿轮箱输出轴间接耦合 |
分别获取电机与输出端状态 |
安装同心度≤0.03mm |
| 工作温度 |
-40℃~125℃ |
-40℃~125℃ |
满足工业级宽温要求 |
-40℃~85℃测试正常 |
| 精度误差 |
±0.5° |
±0.1° |
位置反馈需更高精度 |
离轴编码器误差 0.08°,优于指标 |
| 响应时间 |
<10μs |
<5μs |
保证控制环路快速响应 |
满足 1ms 控制周期需求 |
2.3 防水设计方案与测试
| 防水部位 |
技术方案 |
实施细节 |
测试方法 |
测试结果 |
| 外壳接缝 |
双 O 型圈 + 激光焊接 |
O 型圈材质为氟橡胶(邵氏硬度 70A),焊缝宽度 0.3mm |
1 米水深浸泡 30 分钟 |
无进水,内部干燥 |
| 输出轴密封 |
双唇骨架油封 + 防尘盖 |
油封唇口压力 0.2MPa,防尘盖采用迷宫结构 |
水压 0.1MPa 喷淋测试 |
密封良好,无渗漏 |
| 电缆出线 |
M12 防水连接器 + 环氧树脂灌封 |
连接器针脚镀金(3μm),灌封胶固化后硬度 Shore D 80 |
水下 1 米插拔 5 次测试 |
密封性能完好 |
| 螺丝固定 |
不锈钢 316 螺丝 + 厌氧胶 |
螺纹涂乐泰 243 胶水,拧紧扭矩 8N・m |
盐雾测试 48 小时 |
无锈蚀,密封性能不变 |
| 内部防护 |
环氧树脂灌封(填充率 80%) |
灌封胶粘度 5000cP,气泡率 < 1% |
温度循环测试(-40℃~85℃) |
无开裂,绝缘性能稳定 |
| 整体防水 |
集成上述所有方案 |
组装后进行整体密封检测 |
IP67 标准测试(1 米水深 30 分钟) |
完全符合 IP67 等级要求 |
2.4 电机与驱动电路参数
| 部件名称 |
选型型号 |
关键参数 |
设计考量 |
测试表现 |
| 驱动电机 |
42mm 无刷直流电机 |
额定电压 12V,额定电流 3A,转速 3500rpm |
平衡力矩与体积,无刷电机寿命更长 |
持续输出 72kg・cm,满足设计要求 |
| 驱动芯片 |
DRV8313 |
峰值电流 30A,内置过流保护(阈值 5A) |
支持大电流输出,具备完善保护功能 |
过流保护响应时间 < 10μs |
| 电流采样 |
0.01Ω 合金电阻 + INA219 |
采样精度 ±1%,带宽 1MHz |
高精度电流反馈,用于力矩控制 |
电流测量误差 < 2% |
| 电源管理 |
TPS5430+LM1117 |
输入 8-36V,输出 5V/3A、3.3V/2A |
宽电压适应,稳定供电 |
电压波动 < 2%,纹波 < 50mV |
| 储能电容 |
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